分析SKF軸承鋼球中的裂紋
鋼球是一種承載球軸承載荷的滾動元件。它是球軸承中最重要的零件之一。其處理過程非常復(fù)雜。從冷head或熱軋,鍛造毛坯到最終的清潔和包裝,涉及許多過程。
工藝,每個(gè)工藝過程都會對鋼球的內(nèi)部質(zhì)量和表面質(zhì)量產(chǎn)生更大的影響。
鋼球的制造質(zhì)量將直接影響軸承的使用壽命,因此極為重要。
鋼球的冶金缺陷導(dǎo)致軸承失效的情況很普遍,分析也不難,但是對于小尺寸鋼球的開裂,尤其是由固有的冶金缺陷引起的裂紋,很難找到滾動體材料的方向是通過熱酸洗,所以分析
難度會增加。
本文采用金相,硬度測試,宏觀和微觀觀察與分析方法來拓寬思路并分析鋼球裂紋的原因。
A公司發(fā)送了5個(gè)成品鋼球進(jìn)行檢查,將其切成半粒。該材料是GCr15軸承鋼。加工過程如下:φ6.0mm熱軋圓盤連續(xù)鑄造→球化退火冷拔成φ4.5mm→經(jīng)過應(yīng)力退火后冷軋成φ3.2mm→冷拔成φ2.5mm應(yīng)力退火后→冷-成鋼球→冷熱加工成φ2.36mm成品鋼球。
這批中有300萬個(gè)鋼球。在使用過程中,用戶發(fā)現(xiàn)大約60片藥片破裂了一半,并要求分析鋼球破裂的原因。
1。觀察與分析
1提交宏觀形態(tài)檢查的五個(gè)半晶粒鋼球裂縫的中心部位材料呈線性分布,邊緣光亮不均勻,有明顯的擠壓和磨損跡象。
圖1送檢鋼球宏觀形貌
(2)斷口的微觀形貌觀察與分析
為了更詳細(xì)地觀察缺陷形貌,任取半粒鋼球放置在JSM-6380LV掃描電子顯微鏡下變倍觀察斷口形貌,結(jié)果表明:鋼球中心部位約3/5斷口呈深淺不一平行的條帶狀,形貌自然、疏松,其余部位主要呈擠壓、磨損狀態(tài),局部為瓷狀斷裂面,斷口的微觀形貌見圖2~圖5。采用EDS7582能譜儀對條帶的多處部位進(jìn)行微區(qū)成分分析,發(fā)現(xiàn)材料內(nèi)存在異常元素,主要為氧、鈣、鎂及微量的鈉。
?。?)金相檢驗(yàn)
取一粒鋼球從心部條帶處橫向解剖,經(jīng)磨制后觀察發(fā)現(xiàn):
?、贄l帶剖面深度約0.25mm,條帶周圍還存在一些小孔隙(見圖6、圖7)。
?、趯撉蜓貤l帶磨制,并采用4%硝酸酒精溶液腐蝕后發(fā)現(xiàn),條帶主要位于帶狀碳化物上并與其方向一致(見圖8)。
③鋼球的帶狀碳化物按GB/T18254—2002標(biāo)準(zhǔn)評為2.5級(見圖9、圖10),不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
?、茕撉虻拇慊鼗鸾M織過熱且極不均勻,按JB/T1255—2014標(biāo)準(zhǔn)評定為大于4級,網(wǎng)狀碳化物為2級,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(見圖11)。
2.結(jié)果分析
根據(jù)宏觀、微觀觀察分析及金相檢驗(yàn)的結(jié)果可以確定:
?。?)鋼球是在安裝到SKF軸承內(nèi)部后使用過程中開裂的,開裂方向均為材料軋制方向。
?。?)鋼球心部存在明顯的疏松條帶,帶狀碳化物超標(biāo)且表面含有氧、鈣、鎂等異常元素。另外,條帶深度約0.25mm,由此確定鋼球心部存在縮孔殘余,屬于冶金缺陷,這也是導(dǎo)致鋼球在使用過程中發(fā)生開裂的主要原因。
(3)鋼球的淬回火組織過熱使其脆性增大,降低了抗壓強(qiáng)度,使鋼球更容易發(fā)生開裂。
3.結(jié)語
當(dāng)鋼球尺寸較小或斷口擠壓、磨損較嚴(yán)重時(shí),無法確定材料軋制方向,也難以進(jìn)行常規(guī)的斷口分析,此時(shí)可以通過金相法,通過觀察缺陷形貌與金相組織的關(guān)系找到開裂的主要原因。